刘汉胜 陈德星 李德芳
(湖北鄂州樊口国家粮食储备库 )
摘要:经过实验利用冷气囊隔热粮面保冷度夏,能有效阻止粮温受仓温的影响,延缓粮温上升的速度,隔热效果明显,同时延缓了粮食品质陈化,减少了害虫繁殖,确保储粮安全度夏。
关键词:冷气囊 储粮隔热 度夏
房式仓的隔热性能差,一直是保管上的一大难题,特别在盛夏气温高,粮温受气温影响,粮堆表层温度上升迅速,导致全仓温度上升较快,不仅加快了粮食品质劣变,而且也有利于虫害繁殖。为了寻求解决房式仓在夏季高温期储粮安全度夏的有效途径,达到保质、保鲜的目的,笔者认为应在温度上升季节,及时控制粮堆上层温度上寻找措施。在06年度5月下旬至9月下旬(当地高温期),我们通过采用聚氯乙烯粮膜密闭粮面,再用循环冷气囊覆盖的隔热试验,有效地控制粮堆表层温度,达到隔热保冷的储粮效果。
1.试验材料
1.1 供试仓房
试验仓为本库13号仓,对照仓为14号仓,两栋仓库同等仓容(2500T)。同一类型的房式仓,而且都是相邻的两栋仓库,墙体为砖混结构,仓顶为槽型预制板结构,仓库长40m,宽20m。
1.2供试粮食
两仓库储粮为2005年8月份入库的同一品种早籼稻谷,全部为麻袋包装储存,粮食质量、数量见表1
表1 粮质情况
|
仓 号 |
入库时间 |
数 量(T) |
水份(%) |
杂质 (%) |
出糙率(%) |
|
13仓 |
2005.8 |
1999 |
13 |
1.0 |
76.4 |
|
14仓 |
2005.8 |
2136 |
12.9 |
1.0 |
76.5 |
1.3试验气囊,气囊为河南产大地牌圆形薄膜,厚度为0.1mm,充气后直径为1.3m,数量400kg。
1.4试验设备
试验仓制冷设备为自制小型冷却机,该机利用旧空调组装而成,功率5kw。
2.方法
2.1铺设气囊
将气囊铺在仓库的密闭粮面的薄膜上面。相互间头尾焊接,全仓覆盖,一端留进气口,另一端留出气口。 见图1
图1 气囊铺设示意图


























20m









40m


2.2连结方法
将气囊的进口连结在冷却机的出口冷气的风机上,气囊的出口连结在冷却机的进口上。
2.3开机时间及方法,从2006年5月26日开机至2006年9月27日止,历时4个月,高温季节,每天选择早上7时至晚上10时,这一高温时段向气囊进行循环充冷气,同时采用智能开关,每间隔一个小时,自动充冷气。
2.4温度检测
温度检测采用北京康拓公司安装的LC—Ⅲ型粮情电子检测。温度检测见表2
表2 温度检测对比表
|
日 期 |
仓温 |
13仓 |
仓温 |
14仓 |
|
平均粮温 |
表层平均粮温 |
平均粮温 |
表层平均粮温 |
|
5.26 |
24 |
15 |
19 |
23 |
14 |
18 |
|
5.31 |
24 |
14 |
18 |
25 |
15 |
20 |
|
6.7 |
24 |
14 |
19 |
27 |
16 |
21 |
|
6.14 |
22 |
14 |
20 |
26 |
17 |
22 |
|
6.21 |
27 |
16 |
21 |
31 |
18 |
24 |
|
6.28 |
28 |
17 |
22 |
31 |
19 |
25 |
|
7.5 |
30 |
17 |
23 |
34 |
20 |
26 |
|
7.12 |
30 |
18 |
24 |
35 |
21 |
27 |
|
7.19 |
29 |
18 |
24 |
33 |
22 |
28 |
|
7.26 |
30 |
19 |
25 |
35 |
23 |
28 |
|
8.2 |
31 |
19 |
26 |
35 |
23 |
29 |
|
8.9 |
31 |
19 |
26 |
35 |
24 |
30 |
|
8.16 |
31 |
20 |
27 |
36 |
25 |
29 |
|
8.23 |
30 |
20 |
27 |
35 |
25 |
31 |
|
8.31 |
31 |
21 |
27 |
35 |
25 |
31 |
|
9.6 |
27 |
20 |
26 |
31 |
25 |
30 |
|
9.13 |
22 |
20 |
24 |
26 |
24 |
30 |
|
9.20 |
23 |
20 |
23 |
27 |
24 |
29 |
|
9.27 |
22 |
19 |
22 |
26 |
23 |
28 |
2.5质量检测
在开机前与停机后,我们对实验仓与对照仓同时进行了品质检测,质量情况见表3
表3,储粮品质变化情况
|
日期 |
5月27日 |
9月28日 |
|
仓号 |
粘度
(m㎡/s) |
脂肪酸值
(㎎KOH/100g) |
粘度
(m㎡/s) |
脂肪酸值
(㎎KOH/100g) |
|
13仓 |
8.7 |
20.7 |
7.6 |
22.3 |
|
14仓 |
8.6 |
19.8 |
7.1 |
23.5 |
3.结果与分析
3.1隔热效果良好 在试验期间的试验仓平均仓温为27.3℃,对照仓平均仓温为31℃,两者相差3.7℃,试验仓平均粮温为17.9℃,对照仓平均粮温为21.3℃,两者相差3.4℃,试验仓表层平均粮温为23.3℃,对照仓表层平均粮温为26.9℃,两者相差3.6℃,效果比较明显。
3.2延缓品质劣变 从表3可以看出,试验仓在4个月高温期内脂肪酸值只上升1.6(㎎KOH/100g) ,而对照仓上升了2.7(㎎KOH/100g);粘度试验子下降了1.1(m㎡/s),对照仓下降了1.5(m㎡/s)。
3.3抑制储粮害虫 试验仓在高温季节,主要害虫1—2头/公斤,书虱很少,对照仓主要害虫8—10头/公斤,而且书虱数量多,有效的减少了害虫的发生,这样不但减少了防治费用,同时也避免了熏蒸造成粮食污染,减少了保化人员劳动强度。
3.4经济效益分析,试验仓用气囊成本费用2000元,自制小型冷却机费用2500元,而且能反复使用,电费按每天工作8小时计算,每天耗电40度,按每度0.6元计算,开机时间为106天,累计耗电4024度,累计电费2544元,由于试验仓的粮食品质高于对照仓,那么,隐形的经济效益是可观的。
4.问题及建议
4.1谷物冷却机机制冷量稍偏小,要增大冷却机制冷量,这样隔热保冷的效果会更好。
4.2适当向仓房空间输送一部分冷气,降低仓房空间温度,同时也要利用夜间气温较低时机械通风,及时排除仓内积热,从而减少热量向粮堆传递,确保隔热效果。
4.3气囊面上再铺盖一层薄膜,形成双膜密闭,中间夹着冷气囊,增加冷气囊的降温隔热效果。
4.4还要做好门窗的隔热,提高整体粮堆控温效果,有条件地方,结合仓房屋面喷水效果会更好。